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一台数控车床在自动加工过程中有时出现系统自动关机故障
数控系统:西门子810T系统
故障现象:这是一台从德国进口的双工位数控车床,每个工位都采用一台西门子810T系统进行控制。机床右手工位的数控系统在机床加工过程中经常自动断电关机,每次关机时,工件的加工位置不尽相同,而系统重新启动后还可以正常工作,不进行切削加工时不出现此故障。
故障分析与检查:根据故障现象首先怀疑系统的硬件有问题,将两套系统的控制板对换后,还是右手工位的数控系统出现问题。
根据数控系统的工作原理,如果供电系统的24V直流电源电压过低,系统检测到后会自动关机。因此,对系统的供电电压进行检查,这台机床的两套数控系统共用一套直流电源,监测其电压有些偏低,24V偏下,而在数控系统上测量供电电压,左手工位数控系统的电压在23V左右,右手工位数控系统的电压只有22V左右。
根据电气原理进行分析,由于稳压电源在电气柜中,而数控系统在机床前面的操作位置,远离供给,供电线路较长,由此产生了线路压降,而右手工位数控供电线路更长,所以压降更大,实时检查右手工位数控的供电电压,发现在加工的过程中,由于机床的供电负载加大,特别在主轴旋转、刀具切削时,电压还要向下波动;当系统自动断电后,电压又恢复到22V以上。
为此我们认为是系统的供电电源电压偏低,而且供电线路过长,一部分能量被线路在途中消耗,直流电源到达系统时电压被打折扣,在切削加工时又使机床能量总需求加大,使供给电压再次下降,最终使系统直流电压下降到阈值,这时系统感觉感到能量不够,筋疲力尽,自然就关机了。
故障处理:为了使用简单的方法解决这个棘手的问题,考虑到是系统电源供电线路过长,线路压降造成供电电压过低,为此,另增加电源线与原电源线并联使用,加大了系统直流供电线路的线径,以减少线路压降,使右手工位数控系统的供电电压也达到23V以上,之后这台机床再也没有出现类似故障。
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