造成广西桂北一机M7163磨床主轴径向跳动超差的主要原因有:(1) 广西桂北一机M7163平面磨床的主轴碰撞或是受力变形。(2)主轴的支持轴瓦的内孔圆度超差。广西桂北一机7163磨床的磨头部分在支撑上采用的是前后两个轴瓦的支撑模式,静压技术应用于其中,在轴瓦的前端开有深度为0.8mm,宽度4mm的两个回油槽。广西桂北一机7163平面磨床轴瓦的加工及装配精度会对M7140型静压磨头的使用质量产生较为严重的影响。广西桂北一机磨床M7163轴瓦与主轴在直径方向上的间隙为0.07mm,可依照此数据进行故障查找及精度修复。广西桂北一机M7163磨床主轴拆卸后发现造成轴振动的主要原因是轴瓦内孔圆度超差,致使静压平衡被破坏,造成广西桂北一机M7163磨床主轴在回转时产生较大的振动。修复轴瓦内孔,恢复轴瓦内孔的圆度也可以用研磨的方法。
首先用铸铁料制作三根尺寸不等的研磨棒,三根尺寸不同的研磨棒分别用于对广西桂北一机M7163磨床轴瓦内孔进行粗研和精研的修复研磨,广西桂北一机M7163磨床根据轴瓦的大小需要将研磨棒的长度统一为600mm,且研磨棒需要做成腰鼓形。将广西桂北一机M7163磨床主轴的轴瓦与钢套进行统一的装配,广西桂北一机M7163磨床在装配时要注意保护轴瓦表面油路。使用广西桂北一机M7163磨床的卡盘对轴瓦与钢套进行装夹定位,并注意轴瓦表面找平以确保装夹的垂直性。广西桂北一机M7163磨床在使用研磨棒进行研磨时需要用天车吊研磨棒做上下往复运动,并使用人工使研磨棒绕轴瓦轴线进行回转运动。广西桂北一机M7163磨床研磨按照先粗后精的步骤进行,精研时用外径尺寸比轴瓦内径小0.015-0.025mm的研磨棒进行干研。广西桂北一机M7163磨床干研时要控制研磨的次数,待研磨后轴瓦内孔表面光洁度可达 0.8以上时回装试车。
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