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烘干机如何改造才能提高产量

时间:2013-08-15浏览:177次转载:www.zzkhzg.com收藏
    由于烘干机在设计之初用的是比较常见的燃烧室对其进行加热,但是燃烧室一直采用人工操作,工人劳动强度大,燃烧室燃烧不稳定,燃料不完全燃烧损失大,炉温经常波动,清渣、拨火时尤甚,因此导致烘干机产量低、质量不稳定,单位煤耗也高。为了改变这种现状,对该设备的燃烧室、筒体、排风机和收尘装置进行了一系列的改造。

    首先对燃烧室进行改造,原来的燃烧室炉膛长2.4米、宽1.5米、高1.9米。另混合室容积为6.3米3。安装了磨煤喷煤机后,在炉门旁侧上方开一孔,安装拔梢喷嘴,喷嘴粉试烧成功后,炉温大增。但出现新问题,即烘干机前端过热,筒体甚至被烧红,烘干机与燃烧室结合处朝外跑烟尘。后停机在混合室内加砌一道留有φ1.2米喷火孔的隔墙,情况才有所好转。跑出。另外,原有铸铁炉门尺寸较小,遇有焦结性强的煤,燃烧后在炉内结焦成大块:清理较为困难。故这次改造:①将燃烧室扩大成为前后两室,并适当增大混合室容积。前室保留现有炉排和鼓风机,供点火或人工操作用,后室扩大,让煤粉在其间与热空气混合并充分燃烧,后然烧室与混合室之间的隔墙上留有中φ1.0米的喷火孔。为防止姻气从挡火圈中跑出,喷火孔中心比烘干机中心低0.25米。另外在护侧加开两个清渣门,安装内衬时火砖的拉打,以便清造。改后燃烧室长3.44米,前室宽1.5米、后室宽2米,前室高1.9米、后室高2。9米。

    其次对烘干机筒休的改造:由于该烘干机的筒体使用时间较长,有些部位已经不能再用,故除重新制作简体外,还作了下列改造;①改进进料螺
旋,加大螺距,防止混粘土堵塞。②机内扬料板除冷端第一圈采用180°直板外,其余均采用90°,135°和180°三种角度的扬料板混合错装,以消除机内料幕空洞,增加热交换能力。

    最后对排风机和收尘装置的改造;①将原来的风机增大二个型号,风量也随之增大;②保留二级水收尘,取消室外旋风收尘器,在室内并联安装三台回流式旋风收尘器,缩短了管道距离。③在湿粘土下料管末端安装舌形挡板挡风,防止烟尘和水蒸气倒出管外。


     以上三个方面就是对φ1.5×15m烘干机进行的全面改造,改造后的烘干机产量比原来增加4吨/时,提高114%,燃煤的消耗从原来的53千克/吨粘土下降为35千克/吨粘土。很好的达到了低能耗高产量的效果。


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