关于水泥粉磨设备的除尘器的选型:
除尘器选型不当。首先除尘器处理风量偏低,根据煤磨容积、煤的易磨性和煤粉细度及磨内钢球填充系数计算,粉磨要求风量为:VF= 19716m3/h(计算公式略)。按烘干要求的风量为:Vc= (0.85 -1.1)VF.取vc= VF= 19716m3/h,因此要求磨机排风量(包括10%储备能力)V风机=1.lVF= 21688m3/h,人于实配风帆的风量(20100m3/h)。显然排风机及除尘器的处理能力偏低。由于原设计选用除尘器及排风的处理能力偏低,除尘器过滤风速偏高,而除尘器排风机能力不足,又使除尘器内呈正压操作,反吹清灰强度降低,使滤袋表面积灰严重,影响了滤袋通风,增加了除尘阻力,反过来又影响了除尘器的处理能力,从而使滤袋寿命大大降低,排放浓度严重超标。
除尘器滤料材质不合适,原除尘器滤料采用抗静屯针刺毡滤袋,不防水防油。而我公司原煤水分大,废气中湿含量高,进除尘器气体温度低,易引起结露,不仅增加了阻力,也降低了除尘效率。
工艺流程的改造。取消了循环风管和磨机排风机;加大了除尘器及除尘排风机的处理能力,系统的风量由除尘器后的排风机控制,避免了原系统存在的风机严重磨损问题,提高了系统的通风能力,简化了了流程和生产操作,确保了整个系统均处在负压状态下操作,提
高了系统的操作稳定性。
更换煤磨除尘器。除尘器改用大规格的微震式脉冲除尘器,回灰由螺旋输送机直接入煤粉仓。除尘器采用外过滤、离线分室清灰方式,滤料采用防油、防水、抗静电及防爆型的针刺毡滤料,除尘效率可达到99.9%以上。
管道防爆装置的改造。将细粉分离器出口到除尘器的风管改造成带防爆装置呈“人”字型的管道,并保持与水平面形成70°夹角,防止管道积灰。